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螺杆式空压机运行效率下降原因与处理研究
2023-01-17 08:40:08 ℃杨 梅,合 蕊,刘星滟,王兴锋
(红塔烟草(集团)有限责任公司昭通卷烟厂,云南 昭通 657000)
在能源日渐紧缺的背景下,各国都在节能降碳等领域达成了共识,对工业节能也提出了更高要求。而螺杆式空压机作为常见工业设备,日常产生的能耗较高,需要通过提高设备运行效率挖掘节能潜力。因此,应着重对如何提升设备运行效率进行研究,结合设备运行效率下降原因进行系统分析,通过运行效率科学评价机制实现升级改造。
昭通卷烟厂采用螺杆式空压机进行空气压缩和输送,空压机机组采用四级压缩、三级冷却等温设计方式,中间冷却器分别布置在机组两侧。设备型号分别为ZR5R-52(4 740 Nm3/h),ZR500VSD(3 600 Nm3/h),ZR400(3 600 Nm3/h),ZR4-51(1 800 Nm3/h),总体产气量为13 740 Nm3/h。自投产以来,设备长期维持良好运行状态,排气压力和流量等参数基本符合要求。然而,近期机组出口流量持续下降,无法达到设计流量(见表1),出现了设备运行效率下降的问题,给机组正常工况的建立带来了不利影响。
表1 空压机机组历年运行数据
2.1 本体运行问题分析
在机组运行的过程中,空压机系统由空压机、冷却器、干燥机、过滤器、管路系统、排水器等多个部分构成[1]。即便主机达到较高比功率,在其他设备发生较大阻力损失的情况下也将导致电机运行效率下降,引发整机效能降低。对空压机运行效率进行评价可知
式中:w 为主机功率,kW;
N 为主机轴功率,kW;
Q 为主机容积流量,m3/min。对空压机的投入与产出关系进行分析可知,在规定工况下空压机输入比功率满足
式中:w"为输入比功率,kW/m·3min-1;
N"为整机输入功率,kW;
Q"为实际容积流量,m3/min。对机组实际情况进行分析可知,自空压机运行以来,故障率较低,输入比功率能够达到4.58 kW/m3·min-1,整体性能良好。由此可见,机组出现运行效率下降的情况主要是受到了其他因素影响。
2.2 系统泄漏问题分析
在空压机系统运行过中,需要维持压力稳定,如果发生压力波动也将给主机运行带来不良影响,导致系统出现频繁启停、加载和卸载问题,继而出现运行效率下降的情况。根据表1 数据可知,2022年机组的出口压力明显下降,出现这一情况与空气管路连接气密性下降有关,从而导致系统出现了“冒”“漏”等现象引发压力下降的问题,为此带来巨大能源消耗。由表2 可知,当出现不同大小泄气孔时,随着气孔直径增加将引发较大泄漏量,导致排气压力随之下降,继而引发运行效率下降。随之对管道连接法兰、轴端密封等处进行检查,并未发现明显泄漏情况,故判断系统内部发生了泄漏,造成机组偏离原本的设计工况。
表2 压缩空气泄漏量查询表
2.3 系统阻塞问题分析
系统出现排气量下降的问题,可能与系统阻塞有关。在过滤器阻力较大的情况下,将导致空压机吸入压力减少,引发压比增加,最终导致排气量减少。对空分设备上塔压力进行检查可知,并未出现明显压力损失,因此,排除系统过滤器阻塞情况。此外,导叶结构出现积灰过多等问题,也会引发排气量下降的问题。而根据2020 年2 月的大修记录可知,导叶整体较为干净,不存在结构异常问题。
2.4 系统冷却问题分析
在系统冷却水量不足的情况下,同样会导致排气量减少。根据设备参数可知,冷却器设计流量为1 200 m3/h,循环水压为0.35 MPa。实际进水量达到1 400 m3/h,母管水压达到0.45 MPa,进入空压机的冷却水设计最高温度为33 ℃,实际夏季最高温度可以达到41 ℃,需要更多冷却水。冷却水供应不足,与冷却水泄漏和冷却器换热不理想有关。机组包含三级冷却器,前两级泄漏将发生堵塞、结垢等问题,后一级泄漏将引发排气量减少。经检查,并不存在泄漏问题。通过近年来空压机机组和各级压力变化情况(见表3)可知,存在汽侧结垢问题,检查发现翅片因腐蚀而出现脱落,引发了管道堵塞。气体通过翅片和管内与循环水换热时,由于管道堵塞将造成换热效果不佳,最终导致排气量下降。
表3 近年来空压机机组各级压力变化情况(kPa)
3.1 做好内漏处理
空压机出现内漏问题与设备在压缩空气过程中产生的冷凝液有关。冷凝液中包含重金属、硫化物等各种高腐蚀性物质,在无法顺利排出的情况下将长期留存在设备内部,导致本体和系统管道受到腐蚀,严重时将引发停机问题[2]。为确定内漏位置,对空压机内部结构进行分析可知,中间冷却器采用矩形翅片,与换热管胀接成单元换热管。单元换热管构成管束,管内流水,管外排气,经长期冲刷后管壁减薄,引发了内部管路泄露问题。内漏导致气路带水,在含水量较大时无法通过分离器有效分离,进入下一级压缩后悬浮在分离器上,导致气流下降。将机组解体后,沿着空气流动进行管路检查,发现裂缝、漏洞进行补焊处理。针对变薄的管壁,考虑到补焊效果不佳,将两侧封堵后更换管路,以免后续短时间内再次发生内漏情况。为避免同类问题反复发生,需要保证冷凝液得到及时排放。而改造前空压机系统冷凝液主要采用手动排放方式,如果将手动阀始终处于打开位置,将引发长时间排气损失。现场确认手动阀排放口径达到4 mm,气体损失达到0.745 m3/min。为减少资源浪费,对冷凝液排放管道进行改造,在管路上增设电子液位控制排水器,根据冷凝液的液位及时自动打开阀门进行排放。通过采取全自动手段,能够避免内漏问题发生的同时,减少排气损失。此外,为避免因装置故障导致冷凝液无法顺利排出,在管道上增设旁通管道,并在巡检内容中增设排水器检查项,每4 h进行一次检查,发现故障及时开启旁通阀门排出冷凝液,有效杜绝内漏故障的发生,确保空压机系统可以维持较高的运行效率。
3.2 提高换热效率
受环境温度、气夹水等问题的影响,空压机容易出现冷却器换热效率下降的情况,进而引发机组排气量和运行效率下降问题。为提高换热效率,需要对一级冷却器进行更换,提高换热器换热效率。换热器温度效率满足
式中:η 为换热效率;
t1和t2为被加热工质进出温度,℃;
T1和T2为加热工质进出换热器的温度,℃。通过测量和计算可知,原来一级冷却器换热效率仅为80.33%,更换高效冷却器后,换热效率可以达到98.72%,有效降低一级排气温度。经过测量可知,改造后二级冷却器的进水温度从28 ℃提升至29.7 ℃,排水温度从38.3 ℃降低至37.8 ℃,换热效率从78.0%提升至90.5%。而三级冷却器的排水温度从38.5 ℃提升至39.8 ℃,换热效率从71.6%提升至75.1%。通过提高系统换热效率,在夏季温度较高的情况下,能够避免出现冷却水供应不足问题。此外,考虑到冷却器翅片容易受到腐蚀,不能单纯进行翅片修复,而是需要更换为耐腐蚀材质的翅片,并适当增加气体通过面积,达到加强冷却器换热的目标。总之,就是选用铝+防腐涂层的翅片,换热管为铁白铜材质,换热面积从1 420 m2增加到1 510 m2,换热管数量从460 支增加到570 支。在完成空压机检修后,需要对冷却水管、空气流道、叶轮等进行全面清洗,以保证内部管路畅通,避免出现堵塞情况[3]。
3.3 运行效率评价分析
经过系列改造后,为确定空压机系统性能优化情况,需要进行试运行测试,发现机组出口压力达到了608 kPa,产气量达到了13 740 Nm3/h,符合生产要求。对改进前后空压机运行效率进行评价(见表4),随着排气压力提升,排气量明显增加。在空压机整机输入功率不变的情况下,通过增加实际容积流量可以进一步降低输入比功率,从而达到提升压缩机运行效率的目地,将系统运行效率提升10%。在忽视放空问题的情况下可知,相同负荷下空压机电流减少6 A,能够节约94 kW·h 电能,按照0.65 元(/kW·h)电价,可节约电费约50 万元/年。
表4 优化前后空压机机组运行参数
为确保空压机日常维持良好运行状态,需要建立点检标准对设备运行经济数据进行分析,通过对主机功率和输入功率的分析完成运行效率评价,并通过查看入口阻力、级间气体冷却后温度等参数确认是否存在阻塞、泄漏等问题。建立推移图直观反映设备运行数据变化,能够及时发现设备异常情况,通过及时介入保证设备始终维持较高运行效率。此外,针对空压机运行效率下降情况,考虑到随着使用年限的延长叶轮效率会持续下降,还需对机组性能进行优化。实际上,在设计空压机的过程中,通常会在流量和出口压力等方面留有余量,在余量重复叠加的情况下将引发实际运行点偏离设计值的情况,导致机组运行效率下降。结合这一特性,后续可以重新进行机组出口压力选定,然后根据新的出口压力进行叶轮等零部件的制作,在不更换其他系统部件的情况下提高机组整体运行效率。
提高空压机设备的运行效率,能为节能生产提供有力支持。针对螺杆式空压机的运行效率下降问题进行分析可知,与本体运行、管路泄露等多种因素有关,需要通过科学评价找到根本原因,以便采取有效措施提高系统运行效率。结合系统运行数据进行系统分析,可以从提升空压机运行效率角度提出未来技术攻关方向,为实现同类型设备升级改造积累丰富的经验。
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